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  近期,榆林炼油厂对酸性水汽提装置脱气罐轻烃气实施技改,实现了炼厂气零排放。经计算,年合计节约成本约226万元, 节支效果十分显著。“火炬的零排放管控不仅为企业创造一定的经济效益,更是蓝天保卫战中的有力措施。”该厂总工程师高怀荣说。   据介绍,该厂酸性水汽提装置脱气罐小量轻烃气设计走专线至火炬燃烧排放,火炬系统伴烧天然气、消烟蒸汽不仅浪费资源且产生较大噪音。针对这一问题,今年10月份,该厂成立技术攻关小组,召开专题技术诊断会,对酸性水汽提装置脱气罐部分轻烃由火炬气柜回收进行可行性论证,制订了技改方案。   在技改过程中,该厂联合二车间克服低瓦线运行、施工难度大、危险系数高等不利因素,利用在线碰口技术实施了技术改造。技改流程于10月20日成功投运,汽提装置脱气罐轻烃气排放至低瓦系统经气柜回收,再经干气脱硫装置净化后作为全厂燃料使用,完全满足装置工艺需求,实现了废气回收利用。   此外,该厂还加强火炬精细化管控,严禁乱排乱放,适当关小伴烧天然气、消烟蒸汽,实现了火炬火焰最小化、消烟蒸汽微量化和噪声最低化。

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