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余热锅炉|GGH换热器|废热锅炉|烟气余热回收器|高温换热器|ORC低温余热发电|全焊接板式换热器|气气换热器|脱硫脱硝

摘要:由于燃煤灰分的增大及除尘器除尘效率的降低,电厂脱硫系统(GGH)频繁发生堵塞现象。通过调研和论证,在
GGH净烟侧上部加装1台吹灰器,对原烟气侧原有吹灰器进行了国产化改造。此项改造强化了吹灰器的清灰效果,有效地降低
了GGH阻力。
关键词:GGH;堵塞;吹灰器
 
1 基本情况
电厂2×330WM机组烟气脱硫采用石灰石一石膏湿法烟气脱硫技术(FGD),一炉一塔单元制配置。为加热经洗涤脱硫后的湿烟气,使其在进人烟囱排放前升温至80℃以上,以改善脱硫后的烟道和烟囱的腐蚀状况,并使烟气浮力增加,通常都设置气一气换热器(以下简称GGH)。
为保证GGH的换热性能和避免堵灰,GGH清洗装置正常运行的原烟气侧上部安装可伸缩的吹灰器。
清洗GGH有三种方式:①蒸汽/压缩空气吹灰,大多数积灰可通过压缩空气(0.8MPa)或具有一定过热度的蒸汽(1.0MPa,300℃~350℃)在线吹扫;②高压水冲洗,长期积累下来的不能通过正常干式清除的黏附物,导致烟气阻力升高达到原设计值的1.5倍时可以进行在线高压水(10MPa)冲洗,以大幅降低GGH阻力;③低压水冲洗,GGH长期停机前,必须采用低压水(0.5MPa)冲洗,冲去转子上黏附的松散酸性沉积物。
2 GGH存在的问题分析
由于近年电厂锅炉燃煤灰分高达40%以上,远高于设计值(34.76%),造成电除尘器除尘效率降低,进入脱硫系统的烟尘浓度增加,最高时达300mg/m,由此造成GGH堵灰严重,阻力增大,由设计的1000Pa增加到1500Pa左右,最高时达到2000Pa。
GGH阻力的增加,不但严重影响了脱硫系统和机组的安全稳定运行,增加脱硫系统用电量;而且增加GGH的漏风率,严重时甚至导致FGD排放口SO:浓度超标。电厂GGH还存在蓄热元件表面搪瓷损坏严重问题,主要原因是由于GGH频繁堵灰,只能频繁使用高压水冲洗,频繁的高压水冲洗短时疏通了GGH,但是加剧了蓄热元件的损坏,反而加重GGH的堵塞。
为防止GGH堵灰造成其阻力过高,电厂曾采取以下措施:
1)采用防堵、换热能力强的蓄热元件。2010年初,电厂整体更换了原有的GGH蓄热元件(HS8e波形),采用新型防堵、换热能力强的结构(HCTM波形)。由于燃煤硫分较高,烟气酸露点偏低,同时GGH表面一般为湿态灰分,虽然更换了蓄热元件,改变了换热片波形,GGH堵塞只是有所改善,但仍未能达到预期要求。
2)减少蓄热元件,增加烟气流通面积。为了增加烟气的流通面积,减少GGH阻力,曾采取从蓄热元件箱抽取部分蓄热元件,或整体抽出部分蓄热元件箱的方式。抽取蓄热元件方式由于相互压紧力减少,造成换热片松动,在长期吹灰后,换热片的防腐搪瓷和本体因为互碰而破碎,造成大量碎片堵塞烟气流道。对于整体抽出部分蓄热元件箱方式,抽出部位将产生严重的烟气走廊,导致周围蓄热原件表面烟速降低,粉尘大量沉积。此外,上述两种方式均减少了换热面积,将引起净烟气出口温度降低,烟道内部严重积水、积浆。
3 吹灰器的改造及效果
为避免GGH可伸缩吹灰器的腐蚀,吹灰器一般安装在GGH原烟气侧。吹灰器安装在原烟气侧为逆烟气流向吹扫,由于蒸汽(或压缩空气)吹灰方向与烟气流向相反,极大地影响蒸汽(压缩空气)的穿透能力,从而降低吹扫效果。因此,如果改动吹灰器安装位置,将逆烟气流向吹扫改为顺烟气流向吹扫,可强化吹灰效果,减少GGH堵灰。
根据GGH布置方式和结构形式,采用顺烟气流向吹扫,可将吹灰器布置在GGH原烟气侧下部或者GGH净烟气侧上部。但经观察发现,在GGH原烟气侧下部增设的1台吹灰器,当对其使用高压水冲洗时,GGH电流发生较大波动。初步判断是GGH原烟气侧下部温度较高(相当于锅炉排烟温度),当投用高压水冲洗时,转子较热部分突然受冷产生较大变形,并引起动静部件碰磨。此外,下部布置方式也不便于吹灰器检修。因此,结合净烟气侧温度较低特点,同时考虑检修便利,在防止可伸缩吹灰器腐蚀的前提下,在GGH净烟气侧上部增加1台吹灰器,与原有的吹灰器结构完全相同,其设计图见图1。
 
 
 
2011年1月,2号GGH在净烟气侧加装了吹灰器。由于吹扫效果良好,1号GGH在2011年7月也进行了同类改造。1号脱硫系统改造前,GGH的总烟气阻力(含原烟气侧及净烟气侧)为1210Pa;改造后阻力降至800Pa。2号脱硫系统改造前GGH的总烟气阻力(含原烟气侧及净烟气侧)为1791Pa;改造后阻力降至856Pa,表1是电厂2台锅炉GGH改造前后阻力变化情况。另外吹灰器系统改造之前,GGH投用高压水冲洗每周45次,对GGH蓄热元件损坏严重;改造后,高压水每月冲洗1~3次。高压水冲洗使用次数的减少,相应延长了GGH蓄热元件的使用寿命。
表1   1、2号脱硫系统GGH吹灰器系统改造后参数对比
             

脱硫系统
机组负荷/MW
升压风机出口压力/P a
G G H阻力/P a
1#
改造前
324
4220
1210
改造后
317
3928
800
2#
改造前
290
4050
1791
改造后
330
3765
856

 
 
 
 
4结语
由于目前烟囱防腐工艺还未成熟,GGH堵灰严重是火电厂的一个难题,电厂通过在GGH净烟气侧上部增加1台吹灰器,将原来的逆烟气流向吹扫改为顺烟气流向吹扫,强化了吹灰效果,确保了蒸汽的穿透能力,GGH堵灰情况大为改善,大大降低了GGH阻力,降低了脱硫系统电耗,而且可减少GGH吹灰和高压水冲洗次数,延长了蓄热元件的使用寿命。
 

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