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利用振片式声波清灰器

消除电收尘灰斗窑灰结拱

 

 

 

    

山铝6#窑(ф3.05/ф2.88×65m)于1981年建成投产,原生产水泥熟料,19996月进行技术改造,改为生产氧化铝熟料。该窑窑尾电收尘系统为河北某厂厂设计制造的SHEB65m2一室三电场卧式电收尘器,收尘能力200000m3/n

 

1、             电收尘存在问题

6#窑自改烧氧化铝熟料后,电收尘运行过程中,经常出现窑灰结拱现象,导致灰斗蓄满,无法正常运电。这既造成了环境污染,又造成了大量碱粉流失,从而使生产成本上升。据粗略计算,每天平均流失碱粉约1吨,价值1000元。

 

2、             结拱原因分析

结合6#窑电收尘实际情况,经分析,发现窑灰结拱主要有以下几个原因。

 

1)              氧化铝窑灰极易吸潮,故易粘结结拱;

2)              部分仓壁略有变形,造成窑灰易在仓壁粘附结拱;

3)              灰斗下部负责窑灰输送的三台CP200单仓吹灰泵管易堵塞,造成窑灰输送困难,也是窑灰结拱积蓄的一个重要原因。

 

3、             初次改造及其效果

针对上述原因,我们于20006月对6#窑电收尘进行了初次改造,主要改造措施如下:

1)              安装东北某厂家生产的簧片式声波清灰器进行清灰;

2)              在各灰斗南、北两侧仓壁各安装一台振打电机,定时开机,将粘附于仓壁的窑灰进行振动清除;

3)              将下部三台CP20单仓吹灰泵拆除,改为FU链式输送机,使收下的窑灰可随时输送入窑,避免了窑灰淤塞现象。

经上述改造后,灰斗内窑灰结拱现象仍未得到彻底解决,仍经常出现大量蓄灰,造成窑灰接地,不能正常送电,经济损失巨大,分析原因,系担任主要清灰任务的簧片式声波清灰器清灰能力不足,且运行可靠性差,故障率高,维修较困难,故决定进行二次改造。

 

4、             利用振片式声波清灰器消除灰斗结拱问题

经多方考察,最后决定采用的振片式声波清灰器进行仓内清灰。

采用振片式声波清灰器的二次改造,于20009月完成,运行效果一直较好,电收尘烟尘排放浓度可达到80mg/m3以下,且到目前为止已安全运行9个月时间,未发生一起因窑灰结拱造成的蓄灰接地故障。仅碱粉一项,每年就可为企业节省费用30万元。

  

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